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蓄熱式焚燒爐處理二苯甲酰甲烷 ( DBM ) 和硬脂酰苯甲酰甲烷 ( SBM )揮發性有機物

發布日期:2023-10-26    瀏覽次數:2115

 二苯甲酰甲烷(DBM)和硬脂酰苯甲酰甲烷(SBM)的生產流程較長,有酯化、縮合、酸化、濃縮、分離、烘干、包裝等過程。SBM 的生產過程中,在結晶時利用甲苯做溶劑,板框壓濾時再用少量甲醇洗滌,壓濾后的物料干燥物失重約3.5%,濕物料采用氣流烘干、旋風分離、布袋除塵工藝,烘干后產品干燥失重不大于 0.3%,在產量 500 kg/h,風量 5 000~7 000 m3/h,干燥尾氣中含有甲苯 1 200 mg/m3、甲醇 1 000 mg/m3和少量粉塵。DBM 的生產過程中,結晶時利用二甲苯做溶劑,在離心機甩濾分離時,再用少量甲醇洗滌,離心分離后物料干燥失重約 2.5%,濕物料采用氣流烘干、旋風分離、布袋除塵藝,烘干后產品干燥失重不大于 0.5%, 在產量 800 kg/h,風量5  000~7  000  m3/h,其干燥尾氣中含有二甲苯1 300 mg/m3、甲醇1 000 mg/m3和少量粉塵。這樣揮發性有機物含量的廢氣較適合用蓄熱式焚燒爐進行處置。

1 蓄熱式焚燒爐工藝流程及說明

1.1 蓄熱式焚燒爐工藝流程

 公司現有一臺蓄熱式氣體焚燒爐,設計處理能力 12 000 m3/h,其工藝流程見圖 1。

1.2 工藝流程和過程說明

 DBM 和 SBM 兩車間干燥產品時產生的廢氣,分別經阻火器匯合,經可燃氣體檢測儀檢測后,廢氣經安全水封槽進入廢氣緩沖貯罐,經廢氣風機加壓、經阻火器按三個蓄熱床循環進入蓄熱式焚燒爐,經氧化焚燒、熱交換后廢氣經堿洗塔洗滌、除霧器除霧后,經引風機、煙囪高空排放,氧化室設計廢氣停留時間 

1 s。

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 本工藝核心設備是三個陶瓷蓄熱床和一個焚燒氧化室,通過閥門的切換,三個蓄熱陶瓷床(A、B、C)循環回收高溫氣體熱量并預熱新進廢氣,達到能量回收利用的效果。一個循環周期分為三個階段:

 階段 1 是廢氣自下而上通過蓄熱床 A 進行熱交換,廢氣溫度升高,然后進入燃燒室氧化燃燒,同時蓄熱床 C 陶瓷間殘留未處理的廢氣用新鮮空氣自下而上吹至燃燒室,進行氧化焚燒處理(吹掃功能),氧化分解后的高溫廢氣自上而下加熱蓄熱床 B 蓄熱體,蓄熱床 A 的蓄熱體溫度降低;

 階段 2 是廢氣自下而上經蓄熱床 B 被加熱,然后進入燃燒室氧化燃燒,同時蓄熱床 A 中殘留的未處理廢氣用新鮮空氣吹至燃燒室進行氧化焚燒處理(吹掃功能),分解后廢氣自上而下加熱蓄熱床 C 陶瓷蓄熱體,蓄熱床 B 的蓄熱體因加熱廢氣而溫度降低;

 階段 3 是廢氣自上而下經蓄熱床 C 進行熱交換,然后進入燃燒室氧化燃燒,蓄熱床 B 中殘留未處理的廢氣用新鮮空氣吹至燃燒室進行焚燒處理(吹掃功能

 ),分解后廢氣自上而下加熱蓄熱床 A 蓄熱體,蓄熱床 C 的溫度降低。如此周期性循環運行,廢氣在燃燒室內氧化分解,燃燒室內溫度維持在設定溫度

 800~850 ℃。當 RTO 進氣口的廢氣濃度較高時,VOC 氧化釋放的熱量能夠維持 RTO 蓄熱和放熱的能量平衡則此時 RTO 不需要使用燃料就能夠維持燃燒室內的溫度,否則需要補充部分熱量才能維持系統溫度穩定。流出蓄熱床被氧化、換熱后的廢氣,經堿洗塔洗滌酸性氣體、除霧器除去霧滴后,經引風機加壓后高空排放。當 RTO 設備出現緊急情況或預熱烘干機時(無 VOC),生產線產生的廢氣或新鮮空氣由緊急排放閥經堿洗塔、除霧塔和煙囪直接排放。

2 主要設備

RTO 主要設備見表 1。

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3 安全措施

     

本裝置在安全方面采取了冗余設計,具體包含以下方面:

(1)在生產車間出口管道、進蓄熱式焚燒爐進口處均設有阻火器。

(2)在 RTO 裝置進口管道上安裝有安全水封,保持 20 mm 的水封高度。

(3)在廢氣管道、廢氣緩沖罐頂部和氧化室頂部均設有防爆膜,共 3 處。

 (4)在廢氣管道上設有可燃氣體檢測和報警裝置并與系統進口閥門聯鎖,當可燃氣體濃度超過爆炸下限的 25% 時,發出聲光報警,當可燃氣體濃度超過爆炸下限的 50% 時,系統關閉進口閥門,打開旁路閥進行排空。

 (5)在蓄熱式焚燒爐頂部設有超溫報警和緊急排放閥,以保護爐體,當爐溫超過 900 ℃時,發出聲光報警,超過 950 ℃時,打開緊急排放閥排放爐內高溫氣體,并聯鎖關閉進口閥門。

 (6)在廢氣緩沖罐上設有新風補氣調節閥,當廢氣濃度較高、氧化室超溫時,補充新鮮空氣稀釋廢氣濃度,防止超溫。

(7)當引風機故障停運時,聯鎖關閉廢氣進口風閥,并打開緊急排放閥。

(8)在柴油燃燒機、液化石油氣瓶處安裝可燃氣體探測報警器。

(9)爐內安裝火焰探測器,以感知燃燒機點火是否成功。

4 運行情況

 本裝置采用柴油作為助燃燃料,當溫度低于設定下限溫度時,柴油泵自動啟動點火,補充熱能以滿足爐膛溫度的需要;當爐溫達到設定的上限時,燃燒機自動熄火。燃燒機設有手動控制和自動控制兩種模式。手動控制時,即給一定的火力,當溫度低于下限溫度時,燃燒機以一定的火力啟動,當溫度達到控制的上限時,燃燒機熄火。在自動模式下,燃燒機在給定的溫度下自動調整火力,將爐溫控制在 800 ℃右的范圍內運行(以三個床頂部溫度的平均值作為控制點

 )。(1)蓄熱式焚燒爐目前使用液化石油氣點火,采用柴油作為輔助燃料,采用分體式燃燒機,使用維護方便,運行較穩定。(2)RTO 運行情況見表 2

 從表 2 可以看出,氧化室溫度為 800~850 ℃,裝置溫度運行較穩定,爐膛內負壓運行,廢氣進出口溫差在60℃左右,經濟性好。(3)經第三方檢測公司檢測, 廢氣排放口非甲烷總烴的含量遠低于國家排放標準,詳見表3

5 存在的問題及對策

 由于地處淮河北岸,冬季氣溫較低時,即使用 -10 號柴油,仍易析蠟,造成點火困難,運行不穩定。下一步計劃將柴油燃燒機改為天然氣燃燒機,避免柴油燃燒機冬季點火困難而影響生產,確保 RTO 運行更穩定、更經濟

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